当地时间8月20日,英国天然气和电力市场监管机构Ofgem(The Office of Gas and Electricity Markets)公布了8月9日英格兰和威尔士停电事故的临时性分析报告(Interim Report)。
根据报告,雷击(lightning strike)是造成这次停电事故的起因。
当地时间8月9日下午4点50分左右,英格兰和威尔士发生一起大规模停电事故,大约100万人受到影响,部分交通陷入瘫痪,这是英国十多年来影响最大一次停电事故,停电持续了50分钟左右。
事故发生的时间顺序如下:
8月9日,英格兰和威尔士大部分地区发布了雷雨大风黄色预警。当天英国电力供应占比大约为风电30%、气电30%、核电20%、互联线路10%(目前与英国电力互联的国家和地区有法国、爱尔兰、荷兰、北爱尔兰和比利时,输入容量分别为2000MW、500MW、1000MW、500MW和1000MW),其他10%来自水电、抽水蓄能、燃煤电厂和生物质能。
16:52
雷电击中了一处输电线路(the Eaton Socon—Wymondley Main),保护系统立即启动,清除电力系统扰动,大约20秒之后该输电线路恢复正常,但雷击使得系统失去了500MW的分布式发电。
16:52
雷击发生后,Little Barford燃气电厂和Hornsea海上风电场相继出力骤降,系统在短时间内损失了1378MW燃气发电和风力发电。
16:53
在失去了总计1378MW的发电能力之后,系统频率下降超过了允许的频率波动范围(50.5Hz—49.5Hz),于是英国国家电网调度中心(The National Grid Electricity System Operator,ESO)采取措施保障电力电量平衡,以便将系统频率维持在50Hz。
为了防止系统频率大幅波动,ESO启用1000MW的备用电源以弥补部分功率缺口,其中包括475MW的电池储能。
16:53:49
但备用电源无法满足功率缺口,无法将系统频率维持在合理范围内,随后频率下降至48.8Hz,此时the Low Frequency Demand Disconnection(LFDD)介入,切除部分负荷来恢复大电网的平衡,于是英国切除了大约5%的用电负荷(约1000MW),以保证其余用户的供电。
16:57
系统频率回到合理范围。在切除负荷以及ESO调用了额外的发电资源后,电力系统也恢复至稳定状态。
17:06
配电系统运营商(the Distribution Network Operators,DNOs)开始恢复用户供电。
17:37
用户恢复供电。
据英国《卫报》报道,在事故发生时,英国国家电网只有1000MW备用电源,而实际功率缺口超过1300MW。政府能源政策顾问Dieter Helm教授表示,停电本不应该发生,如果仅因为两座电站停机导致停电,那一定是出现了基础性的问题。
2018年数据显示,在英国电力供给中,燃气发电占比35.76%、可再生能源占比29.62%、核电占比12.63%、互联线路占比6.05%、煤电占比2.89%,其他占比1.33%。
高比例可再生能源使得电网稳定系统频率变得更加困难,《卫报》援引的能源专家认为,英国国家电网应改变其“经验法则”(rules of thumb),随着可再生能源比重越来越高,应保证充足的系统备用维持频率。